故障(zhàng)分析:
柴油發電機組起(qǐ)動時,曲軸時轉時不轉或轉動很緩慢,均會使柴油機不能著火燃燒,不能進入到運轉狀態。造成這種故障的原因一般(bān)是柴油機的起動阻力太大或(huò)起動扭矩太小。如果盤動(dòng)柴油機飛輪時感覺阻力正常,故障可能是由於起動(dòng)機運轉無力(lì)或起動扭矩太小而造成的。如果經過盤動柴油機飛輪感覺轉動阻力不正常,故障可能是由於柴油機裝配力矩不當所造成的。
故障原因:
1、柴油(yóu)機裝配後,氣門間隙調整不正確。
2、柴油機蓄電池電量不足,致使起動機發不出原有的功率。
3、起動(dòng)機本身老化或碳刷(shuā)與銅軸接觸不良,造成起動機功率下降。
4、維(wéi)修人員在裝(zhuāng)配連杆螺栓時用(yòng)力過(guò)大,造成軸瓦與軸頸間隙過(guò)小,致使柴(chái)油(yóu)機在起動時摩擦阻(zǔ)力增大(dà)。
5、電磁開關觸點和接觸銅盤接(jiē)觸不良。
6、起動機換向器接觸不良。
故障排(pái)除方法:
1、重新檢查柴油機的氣門間隙,沒有發現氣門間隙有異常。
2、更換電量充足的蓄電池後,發現柴油機曲軸轉動,但不能達到起動轉速。
3、更換同一型號的起動機後,重新起動柴(chái)油機,發現同所配起動機功率一樣,還是達不(bú)到柴油機所規定的起動轉速。
4、拆下機體(tǐ)側蓋板,對連(lián)杆螺栓進行檢(jiǎn)查。在(zài)拆卸過程中發現拆卸力矩為320N.m,這說明裝配連杆(gǎn)螺栓時用力過大(dà),沒有按柴油機(jī)規定的拆(chāi)卸(xiè)力矩270N.m進行裝配(pèi)。重新(xīn)按規定的力矩裝配連杆螺栓(shuān)後,起動柴油機,上述故障即被排除。

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